1900B套結(jié)機(jī)的常見故障修理
- 起縫時第一針跳線,調(diào)整擺梭的勾線位置。
- 面線留的線頭太短。檢查夾線器的松線動作不夠大,調(diào)整夾線器松線動作;挑線簧行程太大,調(diào)整挑線簧的行程;針孔導(dǎo)向器和固定切刀的高低段差高,調(diào)整固定刀的高度。
- 底線留的線頭太短。針孔導(dǎo)向器下方受損,磨光針孔導(dǎo)向器或更換;梭芯和梭殼受損,更換梭芯和梭殼;動刀分線部受損,分線部磨光或更換;調(diào)整底線的張力。
- 起縫時的前兩至三針?biāo)俣忍撸{(diào)整起縫的速度。
- 機(jī)器報錯誤代碼ERROR202。選的縫制花樣圖案過大,可以通過按TE鍵進(jìn)入電控程序的23號和24號程序來調(diào)整即可。
- 機(jī)器報錯誤代碼ERROR202。選的縫制花樣圖案過大,可以通過按TE鍵進(jìn)入電控程序的23號和24號程序來調(diào)整即可。
- 機(jī)器報錯誤代碼ERROR208
優(yōu)勢介紹
高生產(chǎn)效率:最快縫制速度3200sti/min,縫制開始·縫制結(jié)束的高速啟動與停止,切線速度以及自動抬壓腳動作的高速化,大幅縮短縫制循環(huán)時間。
優(yōu)異的作業(yè)性能,操作性能:低振動,低噪音。頭部的機(jī)臂部分設(shè)置了皮帶輪??梢院唵蔚拇_認(rèn)落針點(diǎn)。
漂亮的針跡:通過面現(xiàn)抓現(xiàn)裝置可以起風(fēng)時得到穩(wěn)定的線打節(jié)。
多種縫制花樣:標(biāo)準(zhǔn)配置了50種不同的風(fēng)俗花樣,可以簡單的進(jìn)行切換。
自動抬壓腳裝置:自動抬壓腳裝置,標(biāo)準(zhǔn)配置脈沖馬達(dá)是自動抬壓腳裝著,減輕操作工的疲勞。能夠從一段行程開始,到定位方便的2段行程的切換,2段行程,在中間位置停止的高度可以通過操作面板設(shè)定。壓腳抬升量最大13mm。
消除油污:通過先進(jìn)的微油技術(shù),面部(針桿部·挑線桿)實(shí)現(xiàn)無油化,消除了產(chǎn)品的油污。全書部分的供油是通過郵箱微量提供干凈的機(jī)油 。
環(huán)保的節(jié)能化:脈沖馬達(dá)搭載編碼器,大幅消減用電量
(2)檢查電腦控制箱是否良好,更換電腦控制箱。
8.機(jī)器報錯誤代碼CUT THREAD?YES。
是由于機(jī)器在使用時擺梭卡線或機(jī)器使用中斷電,機(jī)器的動作沒有完成,按下第四個加號鍵即可(注:從左到右)。
9.縫制花樣形狀不良(1)X軸和Y軸與步進(jìn)電機(jī)的間隙太大,調(diào)整X軸和Y軸與步進(jìn)電機(jī)的間隙。
(2)壓腳的壓力不夠大,調(diào)整壓腳壓力或更換壓腳壓力彈簧。
10.使用化纖線而引起縫制不良
(1)由于過熱引起斷線??梢赃m當(dāng)?shù)叵陆悼p制速度、更換防熱機(jī)針或使用硅油降溫。(2)底面收線不良。檢查夾線器的壓力是否夠大,調(diào)整夾線器壓力。檢查機(jī)針是否太小,更換粗機(jī)針。
(3)由于過熱引起跳針??梢赃m當(dāng)?shù)南陆悼p制速度、機(jī)針太細(xì),更換粗的機(jī)針。調(diào)整擺梭的位置。
11.切線不良或切不斷線
(1)檢查動、定刀是否磨損厲害,更換動、定刀。(2)檢查動、定刀的配合相位,調(diào)整動、定刀的高度和配合相應(yīng)位置。
(3)動刀不能分線,調(diào)整動刀的初始位置和切線凸輪的位置,切線凸輪上有條線對準(zhǔn)主軸上的點(diǎn)。
(4)最后一針跳線引起不切線,調(diào)整擺梭與機(jī)針的相應(yīng)間隙。